长城C7房车家用变频空调改装(下半部)——改装操作篇。

七星坛主

经过上半部分的心得分享,我们将进入到整个改装操作过程。家用变频空调的改装有很多的难点,需要我们逐一去克服。 具体环节分别有:室内机位置选择与安装、室外主机安装位置选择、室外主机的冷凝器改装、室外主机承架设计改装、压缩机位置调整以及电路改造与室内外机连接安装共六大环节。 每一个环节都要把综合因素考虑到位,也要规避好很多问题,努力做到尽善尽美,达到好用耐用的良好状况。真是要花很多心思,动许多脑筋,当然这里肯定有得益于前人的一些成功经验。 为使广大的房车车友,能全面了解空调改装的情况,我在这里分为改装全过程详细讲解、整体使用效果测试,以及费用汇总与改装体会共三大部分,进行全面详细的介绍讲解。 一、空调改装全过程详细讲解。 第一步首先要找到空调改装的场所。由于浙江太远,只能在本地进行改装。整个改装工程以空调为主,所以没有按传统选择到汽车维修厂里去,只是找有维修经验的空调维修点,经过一番深入的探讨后,空调师傅答应为我们进行改造,由于改造难度大、环节多、耗时长,改装费用自然也不低。至于改装费用方面,后面我会有一个详细的汇总。 第二步就是空调款式型号的选择。鉴于浙江车友改装成功经验,他们选择的是“美的”极酷系列的家用变频空调。为了避免意外不必要的问题出现,我也在京东商城网购了这款空调。 这是一款一级能效的直流变频空调,官方公布是一晚一度电,非常省电。 它的制冷量是2600W,功率为一匹(俗称:“大一匹”),下面是机子的相关参数。 这是室内外主机的相关尺寸。室内风机的尺寸很重要,直接影响它的安装位置选择。 空调选择定型后,下来就进入整个改装环节。 1、室内风机安装位置的选择与安装。 通过上述网上的资料,了解到室内风机的尺寸为880*290*210(长*高*厚)。由于浙江车友的长城房车是C6型,我的车子是C7型,两车内部结构完全不一样,所以室内风机安装位置有所不同。经与空调安装师傅深入研究后,只有选择在C7车尾部,单人床上方的位置才是最合理的。 安装在此处的位置,优点在于冷风是直吹在过道上,可以令鹅头床上快速降温,整车降温速度也会快。而且空调连接管道可直接透到车底主机安装的部位,铜管距离也是最短的。 至于缺点就是对单人床,人睡觉时进出稍微有点影响,并且睡觉头部的朝向,往后只能靠在车的左侧卫生间室旁边的位置。 经反复测量,这个位置也是不合适安装的。 空调的室内机正面是一整块面板,完全是靠顶部吸风的,所以顶部要留出足够的空间。经过仔细测量,车内的其他部位都没有符合安装的位置。 为了使内部结构破坏程度降到最低,室内机的安装也煞费苦心。 首先找来一块尺寸为880*152,厚度为9厘的木甲板,最好要木纹理那种色板,尽量与车内的家具装饰颜色相近,这样可以保持美观。这块木板只盖住了尾部行李架的一半,另一半是全开且相通的,这样在使用空间上并没有减少。 其次,由于要保留行李架的空间,这样使木板的固定增加了难度。为此再找来一条小方通,这条方通是我儿子以前练书法时,可以反复用水书写毛笔字的那种卷轴上拆卸下来的。固定这条小方通时,我用了强力胶水粘牢,并没有采用锣丝固定,担心会造成车顶漏水现象。 最后,把木夹板放到行李架上,四周用玻璃胶粘合,在原隔断有竖板处用锣丝固定结实。 木板安装牢固后,就是上好室内机底架,然后把风口挂上。这里还需要多啰嗦几句,因为室内机底部那块木板厚度才有9厘,比较薄。在上底架时需要多上几颗螺丝,确保受力均衡,而且螺丝不宜过长,螺丝拧穿外露会影响里面行李架上存放衣物的。 这是从门口处看到室内挂机的效果。 走近一点看的效果是这样的。 透铜管是靠车内角落处,本身这个位置有一块装饰木板,木板里面是空的,这个设计是方便走线路。由于我们的铜管包起来很粗内部空间不够,而且装饰木板要拆开,需要先把整个行李架先拆散。为了达到不过多破坏内饰的目的,我们采用了外露方式透铜管,只需解开套布,在床垫角开一个口即可,连内部海绵也无需切割。 还可以吧,室内效果不会很难看! 单人床下面的行李箱内,再打一个圆孔让铜管透到车底。圆孔不能紧靠墙角打孔,因为下面刚好有一个小方钢通阻档,所以只能离开一点打孔。 另外不要忘记把排水管一起引下来,由于行李箱内有一个插座,我把室内机的电源线延长了,跟着铜管一起引下来进行取电。 由于空调插头是16安的,为能直接使用,我就配了一个公牛转换插座,是16A转10A的,空调专用功率达4000W,这样使用起来很方便,无需更换原车的10安插座。 至此,室内风机已顺利安装完成。 2、室外主机安装位置的选择。 根据前人的经验,车子右侧尾部行李箱下面,底下那层是安装室外主机的不二之选。 这是车子底部的情况。可以清楚看到有一个铁盒子,里面的空间还是相当大的。 叫师傅用砂轮机把底部的铁盒子割开,这个盒子的铁皮比较薄,割开难度也不是太大。 这是铁盒子割掉后的效果。大家注意了,在车架的大梁上,有很多螺丝孔和圆孔,这些孔对我们来说可有用处了。 割开铁盒子后,同时也要把顶部紧靠旁边的一根银色小方通(看图片最上方),也是要忍痛割掉的,要不然会影响整个主机的安装高度。 这是靠车后轮这边(右边)的内部情况。 这是靠车尾尾灯这边(左边)的内部情况。 经过师傅的仔细观察,发现大梁前面的圆孔,有几个孔是带有锣纹的,可以直接拧上螺丝的。我估计这样的设计,是方便安装拖车钩等构件的。而后面还有几个圆孔,是不带锣纹的。经测量,这两种圆孔的间距是足够宽的,可以考虑用来安装主机承架。 由于车底下经常会接触到水份,所以承放空调主机的支架,最好使用不锈钢材料。而汽车大梁是铁质的,这样的两种材料,在焊接时需要特殊的焊接工具,显然在空调维修部里是没有的。 此外,我们分析用焊接的方式固定承架,对后期的维修保养是十分不方便的。大梁上的有锣纹的圆孔是可以直接用不锈钢螺丝把支架拧紧的。而无锣纹的圆孔则需要焊接两颗铁质螺丝,为此师傅搬来了电焊机。 拿电工胶布把铁线将锣丝包好,然后从大梁后半部无锣纹的圆孔中穿出,然后拉紧。接着用电焊机把锣丝与大梁两者固定焊死,还要用砂轮机把突出的焊点部分磨平些,以便保证支架与大梁结合度更加紧密。 这里还需要提醒一下,锣丝的长度一定要预留足够哦! 铁螺丝焊好的样子是这样的。同时大家可以很清楚看到,顶部小方通也被切割掉一小段。大梁由于被砂轮机打磨过,油漆磨掉了一部分,所以还得刷上黑色油漆,保护大梁不会生锈。 3、室外主机主要部件冷凝器的改装。 ⑴、冷凝器的选择。 家用变频空调改装的核心,就是把室外主机进行拆解。再把原机的冷凝器更换为冷库式冷凝器,这样达到缩小尽寸,方便安装在车底底部的目的。 为此,我事先做了大量的功课,经多方学习比较后,终于在淘宝网上,找到一款中韩合资的西麦柯冷库款冷凝器。 这款冷凝器功率为一匹,下面的图上详细记录了它的外观尺寸。 由于美的变频空调的散热风扇里的电机,也是直流变频的,所以一定用回原机标配的风扇电机。经过前期大量的测量与咨询,了解到许多关键细节,所以在购买冷凝器时只单选了冷凝器一台。 另外再加买了风扇叶和风扇保护网。 购买时一定要选择C图,风扇直径是300mm,千万不要选错哦! 物流很快,过了两天就到货。包装还挺用心,机子没有损坏,只是散热片上有点小压扁,但不会影响使用。再看整个机子做工还比较精细,用料非常足,特别是外壳油漆也很厚,防锈上会好一些,如果外壳是不生锈的铝材料就更完美了。 这是背面的情况,里面有风扇叶。这里有一个判断质量好坏的小窍门。冷凝器在出厂时均会做过压力渗漏测试的,如果你在收货时,去按压管口的压力阀门时没有出气的现象,说明冷凝器有渗漏的地方,表示己经不能使用了。大家一定要及时退回更换,我这经验也是向空调师傅学习的。 ⑵、原厂室外主机的拆解过程。 风扇支架首先被拆开。 这是由上往下看,最上面银白色盒子这部分,是空调的变频电子设备。 下面是压缩主机,铜管道迂回曲折,并且整体高度是很高的。 近距离来一张压缩机的照片。 这是原厂的直流风扇电机。我原来一直担心电机的厚度过厚,在冷凝器的内部空间放不下。当看到实物后才放下心来,电机的总厚度还是很薄的。 这是原机的风扇叶,好大一把哦! ⑶、冷凝器风扇的改装。 这个环节是最揪心的。因为原厂的风叶直径大,电机安装的方向不同,导致吹风方式不一样。我们这款冷凝器按设计是吸风式的,而原厂的风叶放进冷凝器后,风叶的转向刚好是相反的,因此这部位的改装是要动一些脑筋。 开始的时候,空调师傅找来一个转向合适的旧风叶,按照冷凝器的孔径对旧风叶进行了裁剪。当安装到冷凝器时,发现风叶的厚度太厚,转动的时候会碰到内壁,因此这个改装方案算是失败了,改装好的风扇叶也只能报废。 最后,还是聪明的空调师傅,把原机的风叶的叶子全部用砂机切割掉,只保留了中心转轴部分。再对买来的风叶中心孔径稍作改动,然后用螺丝牢固地把风叶安装到原厂的电机上。 冷凝器改装好后的效果相当完美,大大超出了我的预期。 超赞,多一个角度来看看。细心的空调师傅在上电机的时候,把螺丝加了专用胶,防止保护网的震动导致固定电机的螺丝脱落。 4、室外主机承架的设计改装。 关键部件的改装成功,大大增强了我们的改装信心。为了缩小尺寸的目的,室外机原机的外壳是不能再使用了。为了更好固定冷凝器和压缩机这两个核心组件,我们需要对室外主机的承架进行设计与改装。 先过把瘾,两大组件改装好后的整体效果来个先赌为快。 ⑴、承架尺寸的测量和材料的选择。 其实在购买冷凝器之前,我们对安装部位的尺寸进行了反复的测量。基本确认安装的可行性后,才进行网上购买的。 至于承架的选材,由于承架安装在车子的底部,有可能会长期接触到水份,防锈的不锈钢材料肯定是首选。 承架的成品尺寸应该是740*265,分为高低两级,高一级放压缩机这个承台位置具体的长度为227mm。 一般的不锈钢的厚度,也就在1厘左右。做成承架肯定会发软且共振大。为此,我们经过多方寻找,找到了厚度为3厘的不锈钢板,只有这个厚度的不锈钢板的硬度才能够达到要求。 从侧面可以直观看到不锈钢板的厚度。这种厚度的不锈钢板,成本是一般不锈钢板的好几倍,加工难度也是非常大的。 ⑵、承架的设计。 首先是两根支架的制作,也是用3厘厚的不锈钢板通过机压成型,再加上底板焊接成方通状。这样看上去是不是很结实! 承板是一整块不锈钢板,也是通过机压成型的。它的前后有高低两级,落差在2公分左右,不是在同一水平面的。主要是为了美观考虑,整个支架尽量不外露出来,所以是根据汽车尾部的高度变化设计的。 ⑶、关键组件的摆放设计。 承架布局这个环节我要多说两句。室外主机分为压缩机和冷凝器两大组件,如何摆放也要费尽心思。压缩机的机体高度比冷凝器要矮一些,但压缩机在原机配套的铜管高度却是很高。要降低高度,就要重新组装管道。由于房车的尾部会高一些,为减少机架外露,所以压缩机要装在靠尾部这边,冷凝器安装在靠车轮这边。其实左右两种排列安装方式均有利弊,一切只能为了美观的角度出发吧! ⑷、孔位的定位与钻孔。 承架机压成型后,有一个重要的环节就是打孔。打孔是有一定难度的,要反复测量和定位。两个支架的距离、孔距都不能错。而且由于不锈钢板的厚度很厚硬度强,一般的手持电钻很难钻穿的,必须要到专业的台钻上完成。 为了更清楚了解承架的情况,我们从多角度来展示,这是从侧面看支架打孔后的情况。 再来一个45度视角,承架相关详细尺寸已写在了钢板上,请大家仔细观察。 这是从背面角度看。承架靠车轮这边还需焊一块高几公分的档板,用于阻档车轮行驶时产生的喷溅物。 接下来是将压缩机的三个支脚定好位,找来3根不锈钢长螺丝,直接把镙丝焊接在承架上。同时侧面也要高出几公分,要定位打好孔,用以安装两个高低压的铜阀门。 最后就是底部的情况。 至此,承架的改装已经完成。 4、压缩机位置的调整。 ⑴、首先是原机压缩机的分离。 这个环节的工作是最复杂最细致的,我们先把原厂的主机搬出来。 然后拆解开相关的电路配件。 这是整个压缩机的全外貌。 放空制冷剂,用焊机对压缩机逐一进行切割。这是压缩机拆掉后的情况。 整套铜管也要跟压缩机进行分离。 这是拆开后的四通阀,冷暖控制全靠它喽。 这是过滤器。材质是铁的。这个与铜管连接时,焊接的部位是需要加入硼砂,才能焊接牢固哟! ⑵、压缩机铜管管道的改装。 先把压缩机固定在不锈钢螺丝上。上螺丝的时候不能过紧,过紧会导致压缩机的防震胶失效。要给压缩机有足够的震动空间,这是空调师傅的经验之谈,然后就是铜管改道。 基本上每一条铜管都要被分解后再重组,这个时候空调维修部的优势集中体现出来了,以前各种拆卸下来的铜管也充分被利用起来。 焊接铜管真是个技术活,二十年维修工龄的老师傅,其功力瞬间体现出来。全过程丝毫不能马虎,接口的渗漏会可是个致命的后果。 四通阀成功被改好了,其它部件就不一一展示了。 最后是高低压接管阀门的安装。 各角度高难度的焊接,要用湿水毛巾隔热,避免其他元件被烧死。各种的难呀,我还是第一学徒打好下手。 铜管的迂回弯曲,也是给铜管减震,留出足够振动的空间,真是不学不知道! 这是最后一处焊接,终于胜利会师了。全程几个小时我都参与了,真有点长征胜利的感觉。 ⑶、两大重要组件的安装固定。 压缩机改装好后,用4颗不锈钢螺丝把冷凝器固定在承架上。冷凝器上的电机刚好顶在支架上锣丝的这个位置,但每一个位置都是没有办法的选择,只能尽量靠前,尽可能留出足够的位置。可以预见,上架后上螺丝肯定也是各种各样的难。 由于我们的空调机子是冷暖型,冷凝器却是单冷型的。当空调制热时,冷凝器会变冷产生冷凝水,所以必须在底部钻出一个洞,让冷凝器内的积水能够顺利排出。承架上的孔是之前已一起打好,下来才用手持电钻打孔,孔沿边上也要涂沫上油漆,防止过早生锈。俗话说“千里之堤,毁于蚁啊”! 故此,这个冷凝器选择不会生锈材质的外壳是最完美的,铁质外壳也只好尽量选择油漆做工好一点的,这样会让机子耐用些。 整个空调主机弄好后是这样的,来个正面玉照吧! 再来一个背面照。在最下面的一条横放的铜管上再焊一小截铜管,用于插放冷凝器铜管温控器。 到此,两大组件的安装宣告完成。 6、电路改造与室内外机子安装连接。 ⑴、电路的改造安装。 电路改装这个环节相对简单一些,把原机的变频电路用螺丝直接上在行李箱内壁上。 然后再在底板打一个小洞,方便穿线用。我这个小洞可能开的有点小,还需要再打多一个孔。同时原机的连线有些不够长,可能还有一些需要延长,这个还要等主机安装后才能知道。 ⑵、室内外主机的连接安装。 这个环节是最难的。因为全过程要在车底进行,而空调维修部又没有专用的车槽,安装难度可想而知。之前也想过各种的问题出现,肯定会有很多意想不到的困难与意外。为此也想了很多应对的办法,但是真正到了安装的时候,还是出现了问题。 为了安装操作方便,首先把后行李箱门拆走。 把空调主机从车底放入,上螺丝固定是相当难的。因为各种档看不到,只能凭手感。尝试了几次,都不能很好地把承架完全放平,上好螺丝。几番下来,最后才发现大问题来了,原来竟是因为预留的高度不够导致的。 开始只是一味追求美观,想主机不外露。初期只是重点考虑冷凝器的外壳,要避开这根承载车厢的横钢梁。希望尽量抬高,原计划想让冷凝器安装好后,只离车底顶部有两公分。可是到了安装的时候才发现,冷凝器侧面的第一排环部铜管,由于预留的高度不够,会直接顶到了车厢承载横钢梁上。 以至铜管都被压扁了一点,还好没有造渗漏,但是这样安装肯定不行,长时间的摩擦会把铜管磨穿。 至此,第一次机体安装算是失败了。 来回测了高度真不够,就差了那么一公分左右,但也没有任何办法,只能又把主机从大梁上卸下来。 主机卸下后,还需要把两大组件整体拆出来,然后把整个支架拿到加工厂,用台钻重新定位打孔,以此来降低安装高度。 这次的安装失败打击还不小,令我心情一下跌到了谷底。心里十分担心,往后下来还不知道会有什么问题出现,只能且行且看吧! 做试验的白老鼠真的不容易啊! ⑶、重新修改承架高度。 由于高度不对,承架要整体往下移,所以两根支架的圆孔要重新打。这个圆孔定位十分麻烦,之前已经错了两次,大家可以看到,这根支架已经是第三次打孔了,最上面的一对圆孔才是合适使用的。 重新打孔后,把两大组件重新安装在承架上。再找来原配专用的黑胶泥,将膨胀阀进行包裹。 为了防止压缩机顶部接线处进水,同样找来黑胶泥进行裹闭,这个部位进水是不行的。 最后把压缩机套上隔音棉,以减少压缩机的噪音,同时还可以达到保护机体的作用。 ⑷、再次进行室内外机的连接安装。 各种工作准备好之后,终于可以重新安装室外主机了。安装的时候,首先要把靠车轮那一侧的两颗螺丝送入位,并找来合适高度的凳子把另一边垫平,然后慢慢找准螺丝的孔位,才能拧上螺丝。这个安装难度之前也说过,十分的费劲,但最后我们还是成功把四颗固定用的大螺丝给拧紧了。 固定好室外机,接下来就是要接线了。数了一下,大概有六组线需要连接的。其中有一组线是不够长,要找合适的插头延长,而且还要把地线接到承架上。承架已连接到大梁上,接地线应该是没问题的。 看到前面白色那个是冷凝器的温控器,绿色那条是地线。接线时不要忘了把铜管的温控器给插好噢! 全部线路接好后,接下来就是室内外机的铜管连接。原厂配来的铜管会有一点长,需要切割走一小部分。 铜管低压粗一点的那根的管径与空调师傅打喇叭口的工具不匹配,所以只能把铜管改短后,再把原厂的喇叭口重新焊回上去。 这两根铜管的安装还是有难度的,因为里面操作空间比较狭窄,需要把铜管弯度理顺。严丝合缝地将两者安装在一起,核心关键是不能出现渗漏现象。 两根铜管连接好后,要进行抽真空的程序,接着就是加注入制冷剂(雪种)。加入的雪种是瓶装的,型号是R401,这种瓶装雪种大概要加入1.5瓶左右。加雪种的时候还要开启空调机子,边开机边加注,直到压力达到要求为止。 ⑸、室外主机安装好后的相关实际尺寸的测量。 为了让广大车友直观地了解到室外主机安装好后的实际尺寸,我在此进行一个详细的测量。 这是室外主机安装好后的尾部侧面照片,正侧面刚刚好与车体底部是平的,但后侧还是能清楚看到主机比车厢底低一些,有外露出一部分。 车尾底部露出高度约6公分,外面很容易看得到,下来还是要想办法装饰一下。 冷凝器的顶部离车体底部是4公分。 压缩机顶部离车体底部是8公分。 承架第一级平面(冷凝器底部)离车体底部是38公分。 承架第二级平面(压缩机底部)离车体底部是36公分。 至此,我的家用变频空调在房车上的改装,历尽万千难阻,终于完成了。 二、整体使用效果的测试。 ⑴、现场使用效果测试。 机子全部安装完成后,进行了开机试运行,测试的效果太好太完美了。 首先是噪音方面,变频空调的效果就是不一样。没有定频空调风扇高速旋转时很大噪音那种状况。压缩机的声音也是很小很小,要耳朵贴得比较近的时候才可以听到,走到车内部噪音就完全没有了。 然后关键是共振的问题。由于我们承架的不锈钢比较厚十分结实,共振几乎没有,车内更是完全感觉不到。 此次现场测试时间长达8个小时。 室内的风机噪音超低,官方数据是18分贝,风力也不会特别猛,风速相当柔和,风口制冷量效果相当好。 压缩机和风扇的工作速度是随着室内的温度进行调节,室内调到25度,很快温度就降下来。 再看车内的库伦计,这是显示的电量使用情况。 车内温度开始不是很热的时候,空调机子工作总功率才400W左右。这就是变频空调的威力,相当相当的省电噢! ⑵、晚上使用效果的测试。 装好空调的第一天,晚上我们一家人就在房车上睡,车里面太安静了,一点共振都没有。我们把空调调到27度,鹅头床上的小窗关到第一格,千万不要完全关闭紧,能够将车内的空气能够流动起来,保证氧气充足。下面行李仓的门我也没有打开,也没有开孔,想尽量保持车体的美观度。冷凝器离车壳边缘有4公分的宽度,按空调师傅分析,是足够能吸风。这个之前也在维修部现场测试了有8个小时左右,一切都很正常。 当车内温度降下到25度之后,库仑计显示功率才300多瓦,这就是变频空调的绝对优势,各方面相当满意,全家人格外地开心。 接下来,我们主要任务就是监测机子的耐用性了。 三、费用汇总与改装体会。 ⑴、全部费用汇总。 ①美的极酷系列变频空调3499元,②西麦柯冷凝器加风扇叶套装167元,③空调改装人工2300元,④承架及其他相关材料1000元,总计6960元。 由于我们第一次改装,探索过程耗时比较长,所以人工费用会高一些,积累了一定的经验,以后得改装人工成本肯定也会相应降下来。 ⑵、改装体会与意见建议。 ①感受与体会。 不经历风雨何以见彩虹,这次空调改装一路走来真的感慨良多。从开始的学习研究、分析认知到最后的改装操作,一步步走下来真切体会到,认真做好每一件事情确实不容易。 整个改装过程,在空调维修点耗时近两周的时间。由于正值夏天,正是空调业界最忙的时候。尤其是白天天气又炎热,所以整个改装过程基本在晚上进行,而且各个环节改装的难度也真不小。边想边做,边做边改,磕磕碰碰,终于完成了。 此次改装也得益于是选择在空调维修部里,各种配件的方便获取也是成功的必要因素,尤其是铜管管道重组的时候,没有以前维修空调拆下来的各种组件,真的难以顺利完成。 ②意见与建议。 由于有了这次成功的改装经验,得到了很多相关的数据,下一次其他车友的改装应该会顺利很多,改装时间上也可以大大地缩短。 同时,也建议大家尽量选择在秋冬季进行空调改装,这时候空调师傅不会很忙,价格也会便宜些。空调改好后,也可以迅速享受到制暖带来的舒服效果。 经过几番修改,最后安装的冷凝器与车底高度留有4分,当初是为提升高度才把那条小方通锯掉一截,现在看来这个高度完全可以不用锯了,大家在这个问题上还可以斟酌一下。 另外在承架的尺寸设计上,我想给大家提两个小小的建议,仅供参考。 第一,上面我曾介绍过,从车体底部到承架平面的高度是38公分。大家在安装的时候,可以稍微再调低一点,可调到38.5或39公分,让车底横梁离冷凝器第一级铜环管再远一些,以确保绝对的安全。 第二,目前,我的承架上下两级落差只有两公分,以致承架在车的尾部外露处有6公分。如果其他车友在改装的时候,可以考虑加大两级落差到8公分,实际测量压缩机的顶部,离车体底部还是有很大的空间。 但是这样做的话,也会有两个问题出现。 一是在承架上螺丝时,压缩机升高后阻档锣丝口的直接观看,会增大上固定螺丝的难度。但是可以先把承架定位准确后,于支架的顶部在大梁上画一条基准线,这样后期安装起来会更容易些。二是最后在内外机铜管连接的时候,难度也会有所增大。建议我们在安装高低压阀门的时候,可以尽量靠前面定位安装,不要靠车尾部,从而影响到螺丝拧紧。 到这里,我已把整个变频空调改装过程,全方位地介绍完毕。篇幅是有点长,让大伙受累了。 如果大家还有什么不明白的地方,欢迎联系咨询,我一定竭尽全力为车友们服务效劳,一起共同分享房车带来的快乐!