<p class="ql-block" style="text-align: center;">炼钢厂</p><p class="ql-block" style="text-align: center;">青年“<span style="color: rgb(57, 181, 74);">创享汇</span>”栏目</p><p class="ql-block" style="text-align: center;"><b style="color: rgb(237, 35, 8);">2023年度第九期</b></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">此栏目</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">主要展示</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">炼钢厂团员青年在</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">平凡创新、自主改善、科技创新</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">合理化建议等创新方面</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">好成果、好项目</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">激发团员青年的创新热情</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">为炼钢厂创新创效插上青春翅膀</p> <p class="ql-block"><b style="color:rgb(176, 79, 187);">【改善案例】</b></p> <p class="ql-block" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 138, 0);">《双联钢钢水质量稳定控制集成工艺研究与应用》</span></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block" style="text-align: center;"><b style="color: rgb(57, 181, 74);">改善人</b></p><p class="ql-block" style="text-align: center;"><b style="color: rgb(57, 181, 74);"><br></b></p><p class="ql-block" style="text-align: center;"><b style="color: rgb(57, 181, 74);">炼钢厂 高鹏</b></p><p class="ql-block" style="text-align: center;"><br></p><p class="ql-block"><br></p> 问题表述 <p class="ql-block"> 我厂目前双联品种钢的生产实际,仍然存在中间包过热度控制不稳定、脱硫效率低、极限脱硫率低、氮含量控制不稳定以及夹杂物超标的问题,极大地制约了日照公司进一步拓宽市场、开发新钢种的研究,因此在当前工艺的基础上再进一步创新和优化,提高钢水洁净度的研究具备极大的意义。。</p> 原因分析 <p class="ql-block">通过现场观察:发现问题如下:</p><p class="ql-block">1.钢水温度控制不稳</p><p class="ql-block"> 生产现场生产节奏、钢包包况、等待时间以及脱硫压力等因素对钢水温度影响较大,主要依靠炉长等职工利用经验判断钢水出站温度,存在较大的不稳定性,经常出现中间包最高过热度>30℃的现象,当中间包过热度高于35℃时连铸机即需要降低拉速,一方面不利于正常的生产顺行,另一方面拉速波动带来的非稳态会导致铸坯质量下降</p><p class="ql-block">2.钢水脱硫率低</p><p class="ql-block"> 双联品种钢对于钢水中的[S]要求严格,多数要求[S]≤0.0030%,当LF进站[S]含量较高时,受钢水温度、炉渣脱氧效果、底吹以及节奏的影响存在脱硫效率不高、极限脱硫率低的问题,严重制约了品种钢的冶炼和质量控制。</p><p class="ql-block">3. 钢水氮控制及去除难</p><p class="ql-block"> 钢水中的氮容易在凝固过程中与Ti结合析出,形成氮化钛夹杂物,影响钢水质量。在冶炼过程中,LF加热时若顶渣较薄、加热时间过长等都会促使钢水吸收空气中的氮,增加钢水中的氮含量;RH真空精炼炉对于氮元素的去除率不高,若LF氮含量增加较多,则会使成品氮含量偏高。因此若要控制钢水中的氮含量则需要降低LF增氮、提高RH的脱氮效率和极限脱氮率。</p><p class="ql-block">4.铝系夹杂物生成多去除难</p><p class="ql-block"> 转炉出钢及LF脱氧多使用铝粒、铝线等对钢水和炉渣脱氧,钢水中生成大量的Al2O3夹杂极难去除严重影响钢材品质.</p> 改进措施 <p class="ql-block">1. 钢水温度动态控制</p><p class="ql-block">(1)通过现场观察、跟踪,确定了二步3#、4#、5#机的最佳过热度范围并进一步固化成为标准。</p><p class="ql-block">(2)LF单次加热时间由≯12min调整为≯25min,提高LF的单次加热时间,减少LF的加热次数,LF升温效率更高、温度更均匀,防止LF“欠加热”导致的钢水温度偏低。</p><p class="ql-block">(3)制定完善了二步3#、4#、5#机生产过程中的标准节奏和标准出站温度。</p><p class="ql-block">(4)根据钢包包况不同,制定了新包一、大修包等8种类型的钢包温度补偿模型,防止钢包温降大导致的温度偏低。</p><p class="ql-block">(5)根据等待时间制定完善了等待时间与钢水温降的补偿模型。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block">2. 钢水硫含量控制技术优化完善</p><p class="ql-block">(1)开发碳化钙、焦粉预脱氧技术</p><p class="ql-block">项目开展前,LF多使用铝粒、铝线等对炉渣脱氧,但是会增加钢水中的Al2O3夹杂,同时受化渣情况影响,脱氧存在一定的滞后性。针对铝脱氧带来的问题,攻关团队提出利用焦粉、碳化钙对炉渣进行预脱氧,减少铝系合金的用量,将脱硫节点提前。同时,在冶炼前期向炉内加入碳化钙可以有效活化渣面,提高LF加热过程的埋弧效果,防止加热过程中的二次氧化。</p><p class="ql-block">(2)开发加热过程深脱硫技术</p><p class="ql-block">使用焦粉、碳化钙预脱氧后,炉渣氧化性降低,具备脱硫的热力学条件,同时在LF加热过程中,渣、金界面活跃,具备较好的脱硫动力学条件。攻关团队提高了LF一次加热时间和目标温度,进一步提高脱硫反应的热力学条件,同时将钢包底吹氩气流量由原本的10-20m3/h提高至30-40m3/h,进一步增加渣、金之间的反应,将脱硫的节点提前,提高脱硫效率,减少过程大氩气搅拌带来温降,节约电耗。</p><p class="ql-block">(3)制定完善石灰动态加入标准</p><p class="ql-block">实际生产过程中,完成脱硫任务加入的石灰量主要依靠炉长经验判断,若加入石灰量偏低则不能完成预定脱硫任务,导致二次脱硫,延长处理时间;若加入石灰量偏高则会出现渣稠、过脱硫,造成成本浪费。攻关团队利用理论计算炉渣的硫容量和硫的分配比,再结合现场实际的生产经验,制定和完善了石灰加入标准,依靠ΔS含量不同,按标准加入石灰,既保证了脱硫一次成功,又有效防止了成本浪费。</p><p class="ql-block">3.全流程控氮技术</p><p class="ql-block">(1)制定完善LF渣厚控制标准</p><p class="ql-block">试验发现,若LF渣层较薄,则LF冶炼过程中就会增氮明显,经过试验,攻关团队确定了合理渣厚,既降低LF加热过程增氮,又能保证顶渣量的经济性和RH冶炼条件。</p><p class="ql-block">(2)优化LF底吹控制</p><p class="ql-block">结合前文所述底吹控制要求,在保证脱硫率的基础上降低大氩气搅拌时间,减少LF增氮。</p><p class="ql-block">(3)调整RH提升气体流量</p><p class="ql-block">试验证明,RH脱氮率与提升气体环流量存在正相关关系,因此,当增加RH提升气体流量时,可以有效提高RH冶炼过程脱氮率。</p> <p class="ql-block">4.钢水高效净化技术</p><p class="ql-block">(1)焦粉、碳化钙预脱氧技术</p><p class="ql-block">LF冶炼过程使用焦粉、碳化钙进行预脱氧,可以有效减少LF处理过程铝系合金的用量,减少LF处理过程中Al2O3夹杂的产生。</p><p class="ql-block">(2)RH后加钛铁技术</p><p class="ql-block">研究表明,过早加入钛铁会导致钢水中产生较多的氮化钛夹杂,影响钢水质量,项目提出在RH开始高真空后五分钟后加入钛铁,可以有效去除钢水中的钛元素夹杂,减少氮化钛的生成。</p><p class="ql-block">(3)两段式软吹技术</p><p class="ql-block">根据试验,RH冶炼完毕后采用两段软吹+钙处理技术,一方面第一段软吹可以有效促使钢水中的夹杂物上浮,另一方面可以使不能上浮的夹杂物受到钙元素的变性处理,减少夹杂物的危害性</p> 改善效果 <p class="ql-block">1.技术经济指标</p><p class="ql-block">(1)开发钢水温度动态控制模型,降低节奏、钢包包况等异常问题对温度控制的干扰,中间包过热度15-30℃合格率由56%提高至72%以上,中间包恒温合格率≥99%。</p><p class="ql-block">(2)开发超低硫钢硫含量控制技术,双联钢种硫含量最低可控至1.6ppm,钢材有害元素降低明显。</p><p class="ql-block">(3)开发全流程控氮技术,LF增氮率由30%降低至14%,RH脱氮率由20%提高至24%,RH处理完毕的钢水氮含量控至12ppm。</p><p class="ql-block">(4)开发钢水高效净化技术,通过复合预脱氧技术、RH物料优化、RH处理完毕后两段式软吹,极大提高钢水洁净度,全氧含量控至10ppm以下,最低控至7ppm。</p><p class="ql-block">2.创新创效情况</p><p class="ql-block">(1)通过LF深脱硫降低MnS夹杂、控制中间包过热度提高铸坯低倍稳定性、延后加Ti降低TiN夹杂,探伤钢种探伤合格率提高,2022年平均探伤合格率99.38%,21年平均99.16%,探伤钢材每月按3.3万吨计算、贡献率50%,吨钢效益139.59元,则创效为:</p><p class="ql-block">3.3*12*(99.38%-99.16%)*0.5*139.59=6.08万元</p><p class="ql-block">(2)优化中间包过热度、将脱硫节点提前,LF出站温度降低及节约过程温降约5℃,平均节约加热时间1min/炉,按电耗500Kwh/min、三座LF炉年产量2.5万炉、电价0.68元计算、贡献率80%,则可创效:</p><p class="ql-block">1*500*2.5*0.68*80%=680万元</p><p class="ql-block">(3)延长单次加热时间,减少起弧时电量损耗及分钟电耗,至少可节约100Kwh/炉,则创效:</p><p class="ql-block">100*2.5*0.68=170万元</p><p class="ql-block">合计创效6.08+680+170=856.08万元</p> 创新点 <ol><li>解决了炼钢厂LF炉加热过程,对于钢水升温时间以及渣况优化的自主优化调节,提高了升温效率。</li><li>根据加热时间按照比例减少加热时间,有效的节约了电耗减少了加热时间。</li></ol> 创新感悟 <p class="ql-block">1.任何问题需要系统思考、全局把控,有问题不可怕,可怕的是习以为常,不加以重视。</p><p class="ql-block">2.改善项目是需要团队心往一处想,劲往一处使。</p><p class="ql-block">3.作为一名一线骨干人员,对于现场我们至少要学懂、弄通、做实每项技术工作,才能真正起到带头作用</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block" style="text-align: center;">图文、视频提供|高鹏、刘卓智、张子豪</p><p class="ql-block" style="text-align: center;">编辑|张子豪</p><p class="ql-block" style="text-align: center;">审核|辛乐众</p><p class="ql-block" style="text-align: center;">共青团山东钢铁集团日照有限公司炼钢厂委员会</p><p class="ql-block"><br></p>