水厂铁矿8月份高效用能项目

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<div style="text-align: center;">一</div>项目类别:能源技改<br>项目名称:电机换型,节约能源消耗<br>实施单位:水厂铁矿磁选车间<br>项目提出人:徐鹏<br>项目参与人:王建伟 王建超 王持方<br>在负荷梳理过程中,发现新厂一次泵电机不统一,412、112泵电机为200Kw,其余一次泵为160KW,车间通过研究电机日常运行电流及负荷,160Kw电机能够满足生产需要,将412、112泵电机更换为160Kw,经过统计分析,在实际生产过程中,电机电流降低20A,日降低电量156Kwh。年降低能源费用2.99万元。 <h3 style="text-align: center">二</h3><div>项目类别:能源技改<br>项目名称:老厂三平台地漏管进流程<br>实施单位:水厂铁矿磁选车间<br>项目提出人:王持方<br>项目参与人:付越、马天宝<br>以往,磁选车间老主厂筛子平台和磁选平台冲矿全部进入胶泵平台,不仅不利于胶泵文明生产同时增加事故泵运行时间,车间研究将三平台地漏管引到精选机溢流槽中,进入流程之中,有效减少了事故泵运行时间,每日减少事故泵运行0.2小时,年节省电费0.23万元。<br></div> <h3 style="text-align: center">三</h3><div>项目类别:能源技改<br>项目名称:优化开停机程序<br>实施单位:水厂铁矿东排车间<br>项目提出人:纪海波<br>主要参与人:纪海波<br>项目内容:为进一步减低电能消耗,东排车间在皮带系统实施顺物流启动模式后,不断跟踪验证控制逻辑,并对原有控制程序持续进行优化,在“争分夺秒”中降电耗。一是进一步缩短破碎机启动时间,由原来启动时间280秒降为225秒,减少无功消耗55秒;二是优化皮带启停控制程序,改变沿线皮带启动时间设置,减少皮带空负荷元转时间16秒,提高电能利用效率;三是研究制定《东排车间顺物流启动操作指导书》,并组织沿线岗位、集控工等相关人员进行专题培训,提升操作能力,保证稳定运行。据测算,上述措施实施后每天可多节电14kwh。年可节约能源费用0.31万元。<br></div> <p class="ql-block" style="text-align:center;">四</p><p class="ql-block">项目类别:能源技改</p><p class="ql-block">项目名称:优化空调运行时间,降低电耗</p><p class="ql-block">实施单位:水厂铁矿东排车间</p><p class="ql-block">项目提出人:王涛</p><p class="ql-block">主要参与人:王涛</p><p class="ql-block">项目内容:东排车间部分配电室配备的是老款窗式空调,以保证电气设备在适宜的环境温度中运行稳定。老款窗式空调不具备调温功能,24小时持续运转,浪费电能。针对这一问题,东排车间进行研究,安装了温度传感器,将箱变温度信号反馈给PLC,通过编写温度控制程序,控制箱变内空调运行状态。实现了空调的自动调温功能,避免了空调长期处于制冷状态,达到了节约电能的目的,每天可多节电200kwh。年节约电费4.4万元。</p> <h3 style="text-align: center">五</h3><div>项目类别:管理节能<br>项目名称:细化管理 改善水质助力洗扫车提效降耗<br>实施单位:筑排供电车间<br>项目提出人:张庭军<br>项目参与人:闫江涛、王国生、靳振赫<br>筑排供电车间洗扫车承担着水厂区硬化路面的洗扫工作,是环保环控的重要举措。自洗扫车投入运行以来,一直给水罐加注生活用水。按每天加注4车计算,月用水1200立,同时需要车辆往返4公里去汽运作业区进行加水,月均消耗柴油约791Kg。为了节约生活水资源,筑排供电车间学习室经过讨论研究,在车间现有洗车房旁设置洗扫车专用水箱,对采区清水进行沉淀,并研究制作了双重过滤系统,对沉淀后的清水进行双重过滤,使采区清水达到洗扫车用水标准。此项改造,既降低了生活用水消耗又减少了洗扫车的空车长距离往返加水,经初步统计,年约降低生活用水消耗1.44万立,降低费用3.9万元;年约降低柴油消耗9492Kg,降低费用4.3万元。<br></div> <h3 style="text-align: center">六</h3><div>项目类别:能源技改<br>项目名称:挖掘机加装副水箱降低柴油消耗<br>实施单位:水厂铁矿穿爆车间<br>项目提出人:安雄<br>项目参与人:高宝财 刘通<br>挖掘机发动机正常水温为80-90℃,随着外界气温升高,设备老化,车间在用的1#挖掘机时常出现发动机水温过高现象。发动机水温高会降低充气系数,随之动力下降,增加柴油消耗。为此,车间组织专业点检和岗位以降低柴油消耗为目标,研究实施在勾机上增加了一组副水箱,扩大散热器的散热面积,同时安装一组电子扇加强通风量。在未对挖掘机设备主体结构造成改动的前提下,通过设备技术改造,达到了散热降温的目的,发动机水温始终保持在正常工作温度范围内,降低了发动机的无功消耗,目前1#挖掘机加装副水箱后,平均每小时降低油耗0.4kg,预计全年作业4268小时,全年可节省柴油1707kg,按7元/kg测算,可节省柴油费用1.195万元。<br></div> <h3 style="text-align: center">七</h3><div>项目类别:能源管控<br>项目名称:皮带电机减容改造,降低能源消耗<br>实施单位:水厂铁矿建材车间<br>项目提出人:佟海龙<br>项目参与人:孙宏伟、高海智<br>建材车间新厂建筑砟2#、3#皮带电机使用功率30KW,在设备健康系统查询此两条皮带电机运行电流长期低于额定电流50%,为了降低能源消耗满足生产要求,车间对新厂建筑砟2#、3#皮带分别进行电机减容换型,电机由原来电机功率30KW减容到18.5KW,单台电机功率直接减小11.5KW,电机更换后既满足于生产需求又减少了皮带系统电量消耗,为保证车间节能降耗电耗指标完成奠定坚实基础。年节约电量34655kwh。节约电费1.94万元<br></div> <h3 style="text-align: center">八</h3><div>项目类别:能源管控<br>项目名称: 优化组织模式,优化给10系列打矿时间<br>实施单位:水厂铁矿破碎车间<br>项目提出人:申春雷<br>项目参与人:温洪彬、张宇、高鹤鹏、郭小力、邹少博<br>破碎车间老系统共有10个系列矿仓,其中1-9系列矿仓在21#皮带部位、10系列矿仓在22#皮带部位。由于1-9系列和10系列布置在两条不同皮带上,且每6小时需要对10系列补矿1次。<br>在对10系列补矿时需要开启、关闭21#跑车闸板,此时需要停止细破机下矿10分钟进行配合。针对此种情况,组织四班利用开班转车和2点大车交接班启车相结合,进行补矿操作,每个班组可节省两次闸板开启时间,提升产量188吨。年节约能源费用3.45万元。<br></div> <h3 style="text-align: center">九</h3><div>项目类别:管理节能<br>项目名称:静态安检变动态安检,减少矿车无功消耗<br>实施单位:汽运作业区<br>项目提出人:郝海亮<br>项目参与人: 范德永 张翔<br>以往,汽运作业区矿车安检需要车辆启动后空载运行50米到固定安检站依次进行安检,安检完毕后,二次起步出车作业。在能源管控工作开展中,汽运作业区在细节管理上下功夫,将车辆静态安检改为动态安检,设置动态安检站:即车辆启动后原地等待,安检人员到待检车辆前逐台次进行安检,实现“上门服务”,降低无功消耗和二次起步耗油。经测算,实施动态安检每月可节约柴油405kg,节省柴油费用0.3万元,年节约能源费用3.6万元。<br></div> <h3 style="text-align: center">十</h3><div>项目类别:能源技改<br>项目名称: 精确皮带连锁停机时间降电耗<br>实施单位:水厂铁矿西排车间<br>项目提出人:史胜利<br>项目参与人:曹世伟、李东林、吴明翰<br>西排皮带系统1#皮带至移置机共计7条皮带,连锁停机延时是按照皮带周长除以皮带速度来确定的理论延时,但实际运行中,皮带停机延时时间长,存在空负荷运行浪费电能情况。对此,西排车间多次组织专人到现场使用秒表精确测量延时数据,最终精确每条皮带连锁停机延时数值。通过重置PLC参数,将3米皮带至3-1皮带连锁停机时间控制在480秒,较以前降低了215秒,既达到了拉空停机目的,又减少了皮带空负荷运行时间。通过实施,8月份节约电量6960KWH。预计年节约电费4.93万元。<br></div>

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