<p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 九十年代中国选煤厂技术改造 </p> <p class="ql-block"> 九十年代选煤厂技术改造</p><p class="ql-block"> 中国选煤厂进入上世纪九十年代,选煤厂设计,工艺,装备,细粒煤分选,以及煤泥脱水等进行了一轮技术改造。这轮技改的目的,一是提高炼焦用煤选煤效率,降低精煤灰分,水份,硫份;二是大力提高动力煤入选率,特别是块煤入选率。</p><p class="ql-block"> 针对上述目的,安排如下内客:</p><p class="ql-block"> 1,选煤厂设计引进计算机,2,选煤厂设计建设模块化,3.难选煤采用重介工艺,易选煤可采用跳汰。炼焦用煤选煤厂煤泥进行浮选,4,所有选煤厂实现洗水闭路循环,煤泥厂内回收,5,加强细粒煤选别和回收,降低细粒煤水份,6,完善和强化选煤厂自动控制。</p><p class="ql-block"> (一),九十年代晋城成庄选煤厂建成第一座模块选煤厂,随后天府三汇矿建成第二座,之后络续在神华鄂尔多斯等地建成了300余座。2015年全国入选原能力达到26亿吨,其中动力煤16亿吨,炼位煤10亿吨,入选率可达70%。选煤厂吨煤投资由50元降到30元(动力煤为10至25元)。设计软件逐步建立,大大提高了设计效率。</p><p class="ql-block"> (二),选煤工艺大部分采用了重介。有三产品也有二产品,脱泥和不脱泥,有压和无压。我国自主知识产权年入选120万吨三产品重介旋流器在老屋基选煤厂成功验收,以及浅槽重介引进应用,促重介工艺步伐加快,大部分动力煤采用块煤浅槽重介,末煤筛选。至2007年,我国选煤方法分,重介占56%,跳汰占43%,浮选9%,风选2%,其它1%。</p><p class="ql-block"> (三),降低精煤水份,特别是细粒煤水份。在田庄选煤厂引进加压过滤机的同时,加强加压过滤机自主研制,莱芜矿机厂自制两台在枣庄柴里,八一厂试用后继续改进,在国内推广应用,精煤水份从30%降至26%。鹤岗南山选煤厂因精煤水份高冬天常冻车,此前采用精煤干燥,后采用加压过滤机基本解决了冻车问题。</p><p class="ql-block"> 细粒煤降灰采用浮选机,浮选柱,TBS,重介旋流,螺旋等;降水使用煤泥离心机。全国炼焦用精煤平均灰分降至9.73%,水份降到了10%以下。</p><p class="ql-block"> (四),选煤厂煤泥水外流从上世纪50年代以来一直是老大难问题,煤泥外流最多时达到入选量5%。60年代开滦马家沟厂总结推广煤泥不出经验,煤泥外流降至2%以下,由于选煤洗水平衡没有解决,煤泥仍在外流。80年代统配煤矿总公司提出选煤厂洗水闭路循环,煤泥厂内回收,技改中采用快开式压滤机,使用聚凝剂,压滤液含泥量降至5亳克/升。选煤工艺达到洗水平衡,全国选煤厂真正做到了洗水闭路循环,煤泥厂内回收,煤泥水不外排。</p><p class="ql-block"> (五),完善和强化选煤厂自动化。全国大部分选煤厂采用重介工艺,选煤厂自动化得到了加强和完善。介质比重测定装置,自动化传感器,在线测灰测水仪等得到解决,选煤厂自控上了一个台阶。</p><p class="ql-block"> 九十年代中国选煤厂技术改造共116项,投入32亿元。技改完成后选煤厂每年增加盈利7亿元。</p><p class="ql-block"> 选煤厂技改后全员工效大大提高,入选原煤300万吨全厂员工20至30多人。但国产設备使用寿命,可靠性还有待提高。资料的统计分析应用和积累,管理水平有待进一步提高。</p> <p class="ql-block">、</p>