<h3> 2021年2月25日,8:52由于立磨库满停机定检5小时,窑回灰入窑,物料成份回灰渗量大,耐火,活性低,结粒逐步变差,窑内飞砂大,烧成带13.2--15.2窑皮反复脱落,立磨定检生料成份无条件调整,窑皮脱落后,补挂窑皮困难,造成窑筒体筒温反复升高,实测温度持续走高,最高434℃。</h3> <h3> 事件发生后,部门领导杨兴和高度重视,立即牵头成立“事件分析小组”,由杨部长组织,值班经理尹友华,窑操作员参加,组成三人小组,共同分析原因和处理办法。<br> 分析:后期窑,烧成带,窑砖变溥,补挂困难,物料成份波动大,筒体高温点13.2--15.2m面积较宽,气管反复移动,气压分散偏小和冷却面积小所挂窑皮易脱落等多方面因素,进行讨论分析。<br> 结论:加强窑内煅烧调整,制定相关应急措施,加强与质控沟通,保证物料成份稳定,减小成份波动,建议并改造新增高压风机,定点冷却13.5m高温点,减小气管反复,气压小,降温效果差等不利原素。</h3> <h3> 次日,在中控室碰头会上,由生产提出,反馈维修杨进部长进行讨论,得到了大力支持,会后杨部长立即协调安排机修和电器,紧急抽调人员新增高压风机。<br> 期间,由生产协助,电器重新排线安装电机,机修改装风管焊接,各位同事在高温环境中,连续工作3小时以上,于13:40改装完成,风机启动运行后,筒体温度平稳走低,效果明显,气管位置移动灵活性增强。</h3> <h3> 经过,生产和维修同事的共同努力下“新增风机改造项目”效果明显,筒体补挂窑平整,筒体反复升高次数显注降低,现场实测温度平稳350-405℃,局部高温点>430℃,有效提高操作空间和窑抗波动强度。高温点窑皮脱落后补挂窑皮,难度降低,利于保护延长耐火砖使用寿命,为今年窑大修计划添砖加瓦。<br> 此次,改造项目充分体现了丽江工厂团队风雨同舟,共同努力奋斗的精神,同时对2021年任务目标和生产运行充满了的激情和自信。</h3>