<p>8月3日,国网武安市供电公司调控中心工作人员,应用“主子站协同的顺控技术”,在监控画面上轻轻点击“确认”键图标,调动数十公里外的35千伏伯延站启动“一键顺控”,站内各对应设备依次动作,自动完成了远方控制操作,35千伏伯延站1号主变送电任务顺利完成。在国网系统县级调度中,首次实现35千伏电压等级主子站协同控制的远方操作。</p> <p>35千伏伯延站是早期综自变电站,本次改造工程是在省公司调控中心专业指导,市公司技术支持下开展。对站内所有刀闸机构进行电动改造,在所有线路、主变室外设备处安装带电显示感应器,以主站调用子站顺控功能完成全站设备运行至冷备用互换操作,实现了一次设备状态智能感知,二次系统自动防误检验功能。全站设备由运行转冷备用互换操作时间从以前的2小时缩短为5分钟,大幅度减少倒闸操作工作压力和操作停电时间,增供电量经济效益和电网调度控制能力提升显著。</p><p><br></p> “主子站协同的顺序控制”好比在一栋大楼里安装了升降电梯,以前需要一步一个脚印往上爬,现在只需按下相应楼层键即可抵达,简单高效,大大提高了电力系统各环节整体运行效能。该技术将大量、繁琐的人工倒闸操作步骤固化到专用后台机上,把变电站的常见的典型操作录入变电站典型操作库,操作人员在操作时不需要编制内容复杂的操作票,只要在主站点击一下所需的“操作任务”,子站就可以自动地完成”一键顺控“操作,同时还能够自动校验是否操作到位,确保操作成功。 人工操作一条35千伏线路停(送)电,大约需要30分钟,这期间需要操作人员与监护人员不断地重复着发令、复诵、操作现场检查等步骤,可以说费时费力。而如今,这样一个操作仅需在主站上点选一下所需“操作任务”,5分钟内,子站就可以按既定顺序远程完成”一键顺控“操作,操作过程不再需要进入变电站现场进行。 采用主站调用站端“一键顺控”功能后,调控员在主站即可将现场设备按照指定的设备源态、目标态,一键自动完成防误校核、设备操作以及到位判断等全部项目,该项目实现了变电站倒闸操作由人工逐项操作向系统远程自动操作的转变,伯延站全站设备由运行转冷备用互换操作时间从以前的2小时缩短为5分钟,比传统操作用时减少80%以上。“主子站协同的顺序”不仅大幅提高了工作效率,还大幅降低了停送电时间,为供电可靠性做出了重要贡献。根据2019年全年伯延站故障和计划停电次数、时间推算改造后,将减少电量损失39442千瓦时,按照伯延所2019年平均电价0.625元/千瓦时,每年将创造经济效益2.46万元;每年将节省人力时间3(人)×37(次)×25(分钟)/60(分钟)=46.25小时。 <br> 目前伯延站实现了全站设备在“运行”、“热备用”、“冷备用”三种状态任意转换,涵盖了全部典型操作,如同24小时守卫在变电站的智能运维工程师,可以随时执行调度下达的倒闸指令。它改变了倒闸操作传统的逐位往返、逐项操作逐步确认的模式,实现了从传统的人工操作到自动化、智能化的华丽转身。实现了变电站倒闸操作由“人工逐项操作”向“计算机远程自动操作”的转变,有利于全面提升操作效率,降低操作风险,提高应急处置能力。该功能的充分应用,在减少人工操作项目、降低操作时间上发挥着重要作用,同时也为发展智能电网,提质增效提供了技术支持,进一步提升了电网本质安全水平和供电可靠性。<br> 武安公司深入贯彻省公司工作部署和提质增效要求,积极研究探索电网远方操作新举措,强化调控、基建、运检部专业协同,结合变电站基建及改造升级计划,加快主子站协同顺控功能部署及联合调试,稳步推广由调控主站调用变电站端顺控机实施电网远方“一键顺控”的全新操作模式,实现变电站倒闸操作效率平均提升80%以上,大幅度降低电网运营成本,有效提升了电网调控运行管理质效。