生产间隙修设备,部门合作谱新篇

学子

<h3>制造二部150吨液压拉拔机,担负着多个产品某部件的拉拔工作,由于2019年度和2020年度某部件的产量大,拉拔工作成为关键工序。2019年8月份拉拨机的活塞杆出现严重研伤,导致出现漏油,拉拔力下降。为了不影响生产,拉拔机带病工作,日夜不休,顺利的完成了2019年度的拉拔任务。</h3><h3>生产调度中心在接到设备动力部的报告后,积极联系外协厂家,制作一根新的活塞杆。活塞杆到厂之后,正好赶上2020年产品生产拉拔前的间隙,但是如何拆卸和安装却成了难题。</h3><h3>该设备总长度达40米,其中活塞杆长度近11米,直径只有150毫朱左右,无论怎么捆绑和吊装,都像面条一样,按照规范要求活塞杆装配应在专门的场地垂直吊装,但生产现场不具备这个条件,活塞直经近500毫米,设备动力部维修人员没有装配如此大型活塞杆的经验。在生产调度中心的统筹安排下,设备动力部与制造二部通力合作,制造二部调派有丰富油缸装配经验的楚西刚同志,全程参与该拉拔机活塞杆拆装。</h3><h3>设备动力部召开技术和维修人员的专题会议,查阅该设备的图纸,制定周密的维修方案,准备各种维修吊装器具,抽调技术室正副主任、维修室主任、驻制造二部维修班班长等组成专班。制造二部积极配合,调来空油桶和叉车协助进行设备维修工作。各项准备工作就绪后,于2019年12月13日开始进行拆卸。</h3> <h3>电气设备工程师调整设备限位,将用于支撑芯轴的辅助油缸,用来支撑活塞杆,确保拆卸和安装时活塞杆尽量小的弯曲。</h3><h3>这就是伤痕累累的旧活塞杆!</h3> <h3>2019年12月13日下午,顺利完成旧活塞与油缸的分离。通过进一步的拆解,发现活塞杆儿研伤的原因为:拉拔某产品零部件芯袖时,活塞杆旋转,由于活塞杆伸出较长,下垂弯曲,与端盖子扣造成摩擦。在以后工作时,如果活塞杆儿伸出较长,增加支撑数量即可避免。</h3><h3>设备动力部机械设备工程师,提出了增大子扣,可减少以后类似事件出现。制造二部当即按照工程师的意见修理和改进了子扣,同时制作了装配用的专用辅具。</h3> <h3>2019年12月14日上午,新活塞杆开始装配。你见过用叉车装配缸头吗,这既是创举,也是劳动人民的智慧,办法土但很实用。</h3> <h3>装配完的新活塞杆开始吊装。由于生产调度中心外协制作的新活塞杆刚性好于旧活寒杆,起吊时没有出现严重下垂和弯曲的现象,准备的应对措施居然没有用上。</h3> <h3>新活塞杆放置在辅助支撑上等待合套。</h3> <h3>通过反复起吊和调整移动支撑的高度,对准缸头与油缸口。</h3> <h3>顺利合套。进行到这一步,原本计划4天的工作量,由于准备充分,人员到位和制造二部的大力配合,仅用一天半时间就完成了。</h3> <h3>猜猜这是在干什么?</h3> <h3>听听撞击的声音,感受一下维修人员的力量。</h3> <h3>为防止木屑进入缸头,做好防护措施,装配到不同的进度,敲击不同的地方。缸头随着一声声的敲击,缝隙越来越小,成功越来越近。</h3> <h3>2019年12月14日下午15:15,听听机器的轰鸣声,看着新活塞杆慢慢的从油缸中伸出,原本计划一周的修理时间,在设备动力部和制造二部的紧密配合下,仅用两天时间就完成了修理和试机,为大干2020年打下了坚实的基础。利用生产间隙恢复设备完好,谱写了生产调度中心、设备动力部和制造二部部门合作的新篇章!这也是全员设备维修(TPM)的新典范!</h3>